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溴化鋰制冷機清洗方案 原創(chuàng )

優(yōu)質(zhì)內容 來(lái)源:三匯能環(huán)科技 2021-04-06 10:59:50 收藏:43 分享:29

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溴化鋰制冷機清洗方案

 
本文根據三匯能環(huán)溴化鋰制冷機清洗工作實(shí)踐,進(jìn)行非常有價(jià)值的探討,本文將介紹溴化鋰吸收式制冷機組腔體內部垢物的組成,化學(xué)清洗藥劑的選擇。 
 
一、前言 
 
  溴化鋰吸收式制冷(熱)機組是一種以蒸汽、熱水、燃油、燃氣和各種余熱為熱源,制取冷水或熱水的節電型制冷設備。具有耗電少、噪音低、運行平穩、能量調節范圍廣、自動(dòng)化程度高、安裝、維護、操作簡(jiǎn)單等特點(diǎn),在利用地勢能源與余熱方面有顯著(zhù)的節能效果。另外,它還有對環(huán)境無(wú)污染,對大氣臭氧層無(wú)損壞作用的獨特優(yōu)勢。因而,廣泛用于紡織、化工、醫藥、冶金、機械制造石油等行業(yè)及賓館等各種公共建筑中。 
 
  溴化鋰吸收式制冷(熱)機組缺點(diǎn)是:腐蝕性強,對氣密性要求高。溴化鋰水溶液對金屬材料有較強的腐蝕性。
 
  如運行管理不當,將造成機組腔體內部嚴重腐蝕,腐蝕物可使機組噴嘴堵塞,機組性能下降,壽命大大縮短。因此對機組腔體進(jìn)行化學(xué)清洗,徹底去除腐蝕產(chǎn)物,使機組噴嘴疏通,機組恢復原由性能,是溴化鋰吸收式制冷(熱)機組維護保養的一項非常重要的內容之一。 
 
二、垢物狀況 
 
  鐵和銅在溴化鋰溶液中的腐蝕,進(jìn)行桌下列化學(xué)反應: 
  Fe+H2O+0.5O2→Fe(OH)2 
  Fe(OH)2+0.5H2O+0.25O2→Fe(OH)3 
  4Fe(OH)2 →Fe3O4+ Fe+4H2O 
  2Cu+0.5O2→Cu2O 
  Cu2O+0.5O2+2H2O →2Cu(OH)2 
 
  金屬鐵和銅在堿性溴化鋰溶液中,與氧結合生成鐵和銅的氫氧化物,如Fe3O4或Cu(OH)2等。 操作不當,真空泵油有部分會(huì )倒吸進(jìn)機組內部,在加上機組溶液中舔加辛醇,為水不溶性的油狀物。 因此,垢物的成分主要是以氧化鐵垢為主的油性混合型垢物。顏色為深褐狀或顆粒狀。 
三、清洗方法的選擇
  溴化鋰機組腔體清洗有三種方法:(1)用蒸餾水清洗;(2)用溴化鋰溶液清洗機組;(3)化學(xué)清洗。對于腔體嚴重腐蝕的機組,只有用化學(xué)清洗的方法,才能徹底去除腐蝕產(chǎn)物。
溴化鋰制冷機清洗
四、藥劑的選擇 
 
  根據垢樣分析及溶垢試驗表明,垢物的主體是氧化鐵,尤其是深褐色的Fe3O4為主,無(wú)機酸如HCl、HF、HNO3及H2SO4等均可使其溶解。但溴化鋰機組嚴格控制Cl離子等其它有害離子進(jìn)入機組。在加機組腔體已嚴重腐蝕。選擇無(wú)機酸為主體的清洗劑,將會(huì )冒更大的風(fēng)險。而選擇有機酸清洗劑,不僅能有效地去除金屬氧化物,而且對設備安全。 
 
  可供選擇的有機酸品種有檸檬酸、醋酸、氨基磺酸、HEDP等。 
 
  有機酸清洗劑的清洗機理和作用是:利用其本身的氧化性酸性和所帶有的活性基團優(yōu)異的螯合能力,加上復配其中的表面活性劑、滲透劑等的作用,以達到清洗的目的。 
 
  如當HEDP的濃度在1-5%時(shí)其除銹效果可以和鹽酸媲美。
 
  例如:深圳南山熱電電廠(chǎng)6號鍋爐過(guò)熱器有280g/m2銹垢,采用32%HEDP等有機清洗劑配方,僅耗2小時(shí)即清洗干凈,且清洗后的金屬表面優(yōu)于用HCl清洗后的表面。 
 
  檸檬酸清洗機理較復雜,主要反應為: 
  H3C6H5O7+NH4OH—NH4H2C6H5O7+H2O 
 
  所生成的檸檬單酸是該酸清洗的有效成分。其含氨有機酸與氧化鐵反應如下:
 
  NH4H2C6H5O7+FeO—NH4FeC6H5O7+H2O 
  2NH4H2C6H5O7+Fe2O3—2NH4FeC6H5O7OH+H2O 
  3NH4H2C6H5O7+Fe3O4—NH4FeC6H5O7+2NH4FeC6H5O7OH 
 
五、清洗實(shí)踐及工藝選擇 
 
  我們先后承攬過(guò)多臺溴化鋰吸收式制冷(熱)機組腔體的化學(xué)清洗任務(wù)。這些機組的共同特點(diǎn):腔體內部腐蝕現象嚴重,腐蝕產(chǎn)物較多。這些腐蝕產(chǎn)物已將溴化鋰溶液嚴重污染,噴淋系統的部分噴嘴堵塞,機組制冷量 減嚴重。 
 
1.工藝選擇: 
 
  通過(guò)對機組垢物的溶垢試驗,確定清洗工藝,制定清洗方案。包括:脫脂、除垢、漂洗及鈍化防腐。
 
  脫脂:選擇堿性清洗劑對垢物進(jìn)行脫脂處理,通過(guò)加入了分散劑,使垢物分散軟化。 
 
  除垢:采用以有機清洗劑為主體的清洗配方,同時(shí)加入滲透劑、催化劑、緩蝕劑等藥劑,使金屬氧化物剝離、分散、螯合至清洗液中。 
 
  漂洗:去除腔體鐵表面及銅管簇表面的鐵離子和銅離子為鈍化處理創(chuàng )造條件,可以采用一步法去銅(硫脲),也可以分開(kāi)進(jìn)行(氨水)去銅。 
 
  鈍化防腐處理:使金屬表面從活潑狀態(tài)轉為不活潑狀態(tài)。我們采用了磷酸鹽藥劑對活潑態(tài)的金屬表面進(jìn)行噸化處理。 2.清洗過(guò)程對水質(zhì)的要求: 
 
  不能用自來(lái)水及地下水對機組腔體進(jìn)行清洗。因其中氯離子及雜質(zhì)帶進(jìn)溶液中,會(huì )降低溴化鋰的吸水性,并增加溶液的腐蝕性,影響機組的運行效率及壽命。 
 
 經(jīng)過(guò)以上各步驟的清洗,機組腔體內部腐蝕產(chǎn)物,基本被溶解清除。噴嘴疏通,各部位復原,機組進(jìn)行調試并運行,清洗均取得很大成功。機組制冷量明顯提高。 
六、結束語(yǔ) 
 
  溴化鋰吸收式制冷機組腔體化學(xué)清洗尚處于探索階段,要在充分了解機組的結構的基礎上,對垢樣進(jìn)行分析,完善清洗工藝,確定


清洗方案,選擇更為廉價(jià)的清洗劑,定會(huì )取得更好的效果。
   

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