我們都知道溴化鋰溶液在運行中會(huì )有機會(huì )結晶,結晶對溴化鋰制冷機的影響非常大,也就說(shuō)不能預防結晶的設備壽命是很短的,那么溴化鋰溶液結晶原因是什么?有哪些方法避免呢?
溴化鋰溶液結晶的原因
回答出自 鵬瑞達機電設備
導致結晶的幾種原因1、熱源供熱量偏大
直燃型機組燃燒機燃燒量偏大,使高壓發(fā)生器內溴化鋰溶液水分蒸發(fā)量偏大,導致流向熱交換器的濃溶液濃度升高,溶液經(jīng)熱交換器降溫后,溴化鋰溶液溫度降至溴化鋰溶液結晶溫度以下時(shí),導致溶液結晶。
2、溶液循環(huán)量減少
溶液循環(huán)量減少,溶液濃度不斷提高,導致溶液結晶。導致溶液循環(huán)量減少的原因有以下幾種:(⑴)高發(fā)漏人空氣,導致壓力升高,溶液循環(huán)量減少。
(2)液位傳感器損壞或變頻器失靈,導致溶液循環(huán)量減少。(3)熱交換器濃溶液調節閥開(kāi)度較小。
(4)發(fā)生泵過(guò)濾器堵塞,進(jìn)入高壓發(fā)生器的循環(huán)量溶液量減少。(5)高壓發(fā)生器溶液循環(huán)閥或低壓發(fā)生器溶液循環(huán)閥開(kāi)度較小。
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3、機組真空度不佳機組真空度不佳,使吸收器吸收冷劑水蒸汽的能力大大減弱,從而引起發(fā)生器出口溶液濃度過(guò)高。
導致結晶的幾種原因以及避免溴化鋰溶液結晶方法
---解答來(lái)自道客巴巴
1.3.1熱源供熱量偏大
熱水單效型機組熱水循環(huán)量偏大,使高壓發(fā)生器內溴化鋰溶液水分蒸發(fā)量偏大,導致流向熱交換器的濃溶液濃度升高,溶液經(jīng)熱交換器降溫后,溴化鋰溶液溫度降至溴化鋰溶液結晶溫度以下時(shí),導致溶液結晶。
1.3.2溶液循環(huán)量減少
溶液循環(huán)量減少,溶液濃度不斷提高,導致溶液結晶。導致溶液循環(huán)量減少的原因有以下幾種:
①高壓發(fā)生器漏人空氣,導致壓力升高,溶液循環(huán)量減少。
②液位傳感器損壞或變頻器失靈,導致溶液循環(huán)量減少。
③熱交換器濃溶液調節閥開(kāi)度較小。
④發(fā)生泵過(guò)濾器堵塞,進(jìn)入高壓發(fā)生器的循環(huán)量溶液量減少。
⑤高壓發(fā)生器溶液循環(huán)閥或低壓發(fā)生器溶液循環(huán)閥開(kāi)度較小。
1.3.3機組真空度不佳
機組真空度不佳,使吸收器吸收冷劑水蒸汽的能力減弱,從而引起發(fā)生器出口溶液濃度過(guò)高。
1.3.4冷卻水溫度過(guò)低
冷卻水溫度過(guò)低,稀溶液與濃溶液在熱交換器進(jìn)出口出熱交換程度過(guò)于劇烈,致使濃溶液溫度過(guò)低而結晶。
避免溴化鋰溶液結晶的方法
1控制發(fā)生器溫度
應根據當天氣溫和冷負荷的變化,調節機組高壓發(fā)生器溫度上、下限和冷水溫度的上、下限,以達到調節熱水.循環(huán)量,減少高壓發(fā)生器內溴化鋰溶液水的蒸發(fā)量的目的。
2加強冷卻水溫度管理
溴化鋰吸收式制冷機組的冷卻水進(jìn)口溫度應控制在22°C -32C,特別是冬季循環(huán)水來(lái)水溫度有可能下降,導致機組溶液溫度過(guò)低及稀溶液濃度過(guò)高而產(chǎn)生結晶。若循環(huán)水溫度低于20C,應開(kāi)啟熱水與循環(huán)水換熱設備,提高循環(huán)水溫度。
3加強溴化鋰吸收式制冷機組的氣密性管理
機組運行時(shí),內部會(huì )產(chǎn)生氫氣等不凝性氣體,并聚積于吸收器內。因此,就要求運行過(guò)程中要檢查機組真空度,至少每周開(kāi)- -次冷凝器抽氣閥和低壓發(fā)生器抽氣閥,以利于.上簡(jiǎn)體及高壓發(fā)生器內不凝性氣體進(jìn)入下簡(jiǎn)體,同時(shí)開(kāi)真空泵抽氣,直至儲氣室真空顯示≤50Pa為止。
4加強停機后的維修和管理
溴化鋰制冷機組停機后和開(kāi)機前,要認真檢修機組液位傳感器、變頻器和濃溶液調節閥,清洗發(fā)生泵過(guò)濾器,保證開(kāi)機后溶液循環(huán)量正常。
機組熔晶方法
1熔晶管自動(dòng)熔晶
為了防止機組在運行中出現結晶,機組都設有自動(dòng)熔晶裝置,通常設在發(fā)生器濃溶液出口端,稱(chēng)為熔晶管。當結晶比較輕微時(shí),機組本身可自動(dòng)熔晶。濃溶液出口處結晶堵塞后,發(fā)生器的液位越來(lái)越高,當液位高到熔晶管位置時(shí),溶液就繞過(guò)低溫熱交換器,直接從熔晶管回到吸收器,使稀溶液溫度_上升,稀溶液經(jīng)過(guò)熱交換器,對結晶的濃溶液加熱,結晶自動(dòng)溶解,機組恢復正常運行。
2人工強制熔晶
如果機組結晶嚴重,無(wú)法自動(dòng)熔晶,可采用以下方法
1熔晶管自動(dòng)熔晶
為了防止機組在運行中出現結晶,機組都設有自動(dòng)熔晶裝置,通常設在發(fā)生器濃溶液出口端,稱(chēng)為熔晶管。當結晶比較輕微時(shí),機組本身可自動(dòng)熔晶。濃溶液出口處結晶堵塞后,發(fā)生器的液位越來(lái)越高,當液位高到熔晶管位置時(shí),溶液就繞過(guò)低溫熱交換器,直接從熔晶管回到吸收器,使稀溶液溫度上升,稀溶液經(jīng)過(guò)熱交換器,對結晶的濃溶液加熱,結晶自動(dòng)溶解,機組恢復正常運行。.
2人工強制熔晶
如果機組結晶嚴重,無(wú)法自動(dòng)熔晶,可采用以下方法熔晶,具體操作如下:
①降低熱水循環(huán)量,減少供熱量。
②減少循環(huán)冷卻水流量,使稀溶液溫度升高至60C左右,但不要超過(guò)70C。
③打開(kāi)冷劑水旁通閥,把冷劑水旁通至吸收器。
④間歇啟動(dòng)溶液泵,使高溫溶液經(jīng)稀溶液管流到吸收器。如此反復,使熱交換器內結晶的濃溶液,受發(fā)生器回來(lái)的高溫溶液加熱而溶解。
⑤若_上述操作仍不能熔晶,則須借助外界熱源,對結晶部位進(jìn)行加熱,直至熔晶。
4結束語(yǔ)
在發(fā)現機組溶液結晶,機組制冷量下降后,應立即采取熔晶措施,并檢查結晶原因進(jìn)行處理,避免故障再次發(fā)生。
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